“悦涵,收到讲话。”5月27日清晨,河钢集团唐钢公司热轧事业部1580点检作业区粗轧机点检员马悦涵在点检时,收到1580轧钢作业区粗轧岗位工的呼叫,“粗轧伺服液压站温度升高,达到了52℃,请确认一下原因。”“好的,请监控油温,随时联系,我现在去检查!” 根据以往的经验,液压系统正常情况下油温应保持在35℃—45℃之间,不应该出现短时间升高的情况,一旦异常升温,原因可能有三种:循环过滤装置冷却器冷却效果不佳;液压系统存在溢流状况;液压缸内泄。 为快速确定原因,马悦涵立即拿上测温枪、听音棒,一路小跑来到粗轧伺服液压站,测量回油管温度。发现其确实高于正常温度后,他便有条不紊地展开检查,核实冷却器入口、出口阀门,均处于开启状态;测量净环冷却水管,其出入口水管温差在正常范围,由此排除了冷却器故障。 此时,粗轧岗位工传来对讲呼叫,“悦涵,粗轧伺服油温已升至53.2℃。”“冷却器已排查完毕,使用正常,我继续检查系统溢流。”马悦涵迅速检测粗轧伺服液压站主泵装置溢流阀阀体温度,发现一号主泵溢流阀温度高于其他溢流阀,且伴随“唰唰”的响声,“我已排查出粗轧伺服一号主泵溢流阀溢流,请进行倒泵操作,将一号泵设置为备用泵。”“已倒泵,我将继续留意油温。”接下来,马悦涵对粗轧伺服液压系统蓄能器回油管、阀台管路进行了逐个测温,发现没有其他溢流部位。 “悦涵,粗轧伺服液压系统油温已降至50.7℃。”马悦涵收到岗位工传来的好消息后并没有放松,而是进一步确定溢流原因,发现粗轧下接轴平衡溢流阀长期溢流,且调节旋钮无效,他迅速发现问题——故障点溢流阀损坏。 一小时后,利用轧线换辊时间,马悦涵带领维检人员更换了粗轧伺服一号泵、粗轧辅助液压系统下接轴平衡阀块溢流阀,并用听音棒检测,均无溢流情况。 “悦涵,粗轧伺服液压系统油温已降至43.2℃,达到正常范围。”确认了故障消除,马悦涵继续前往下一个设备区域点检…… 53.2℃到43.2℃之间,不仅是温度的变化,还是能力与时间的较量,由于马悦涵迅速判断并处理了液压系统故障,避免了产线停机,实现创效1.5万元。 今年以来,唐钢持续推进“操维检一体化”,不仅提高了生产效率,也增强了设备的可靠性和稳定性。热轧事业部以此为契机,成功解决了1580生产线液压系统等事故7项,减少了非计划停机,实现挖潜10余万元。 |