本报讯8月份,河钢集团唐钢公司转炉煤气回收热值实现1600kcal/m3,推进煤气回收量达到133.6m3/t,环比提升11.9m3/t,月可创效142万余元,该指标成功刷新新区投产以来历史最高纪录,达到国内领先水平。 今年以来,唐钢加大钢轧系统能源费用管控力度,强化精益管理,优化工艺流程,规范操作行为,切实提高装备驾驭能力,激发装备降耗潜能,实现产线价值最大化。为最大限度回收利用转炉煤气,提高转炉煤气吨钢回收量,唐钢成立专业攻关团队,在转炉煤气回收杯阀后设置新压力表,取新旧两块压力表示值均值控制杯阀后压力,并通过延迟激活杯阀前后压差连锁,有效杜绝因管道内气体震荡引发的煤气中止联锁,实现在保证转炉煤气安全回收的同时,最大程度提高煤气回收量;重新设定转炉煤气回收启停条件,根据烟气量,将吹炼过程分为10个阶段,每个阶段匹配最佳风机转速,使转炉炉口始终保持微正压状态,在有效延长烟道寿命的同时保证最大煤气回收量;创新设计氧枪插入孔封堵装置,通过机械密封加氮封的方式,进一步增强氧枪插入口密封性,显著提高煤气回收量。 |