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本报讯12月3日,河钢集团唐钢公司通过“铁前原料研山矿管道输送系统”运输了2万吨铁精粉,较该系统投用前效率提高80%,物流成本降低 40%。截至目前,该系统已平稳运行一个月,助推11月吨钢运输成本环比降低30%。据测算,通过该运输方式,年可助力铁前原料物流费用降低超千万元。 此前,唐钢铁前铁精粉运输长期依赖汽运,日均需完成400余车次卸货,运输延误、物料水分偏差时有发生,年损耗率高达5%,给质检与接卸人员带来了极大工作压力。 此条全长60余公里的全封闭压力管道系统,成功连接了研山铁矿与铁前原料区精粉料仓。该系统采用循环水稀释加压技术,使精选铁精粉灌入管道后经数小时连续输送,抵达原料区烘干区域快速烘干至“即输即用”状态,再由皮带输送系统精准布料至存储料仓。该系统全程自动化管控,可实现24小时连续作业,且通过数字化平台可实时监控运输状态,精准调控水分与库存。 投用后的管道运输系统在吞吐量、受卸速度、堆取效率等关键指标上均实现可调可控,经测算,日均运输能力较汽车运输提升3倍以上,且能够替代98%的汽车运力需求,单吨运输成本降低40%,年节约物流费用超千万元。此外,系统的投用也减少了人工干预,使质检效率提升60%,安全隐患归零,实现从“被动应对”到“精准管控”的转变。系统全面达产后,唐钢铁前原料成本也将下降约12%,高炉球团矿产能预计提升8%。 |