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“此次攻关不仅是一次技术上的胜利,更带来了实实在在的效益。换热效率提升至98%,空压机出口温度显著降低3度,连带减轻了后端干燥机的工作负荷,同时可实现年降本50万元,真正实现了‘一洗多效’的节能降耗目标。”12月22日,在河钢集团唐钢公司供风作业区攻关大会上,技术专家李克让正总结着空压机换热效率提升攻关成果。 几天前的深夜,动力部供风作业区空压站内灯火通明,攻关团队在李克让的带领下正围绕一台运行的空压机展开讨论。“进出口温差远低于设计值,压降也明显偏高,这台‘老伙计’的‘心肺功能’肯定出问题了。”攻关小组组长、技术骨干常江指着屏幕上实时跳动的运行曲线语气凝重。 面对这一难题,技术骨干迅速行动。他们调取了数月来的历史运行数据,对比分析每一条曲线、每一个参数。经过连续数日的监测与研判,最终锁定症结:设备长期运行中,循环水携带的钙镁离子、微生物黏泥等杂质,在纤细的换热管内壁形成了结垢层,如同血管中的“血栓”,严重阻碍热交换,经初步估算,有效换热面积已缩减近30%。 “传统的化学清洗法虽常用,但存在风险。我们不仅要解决问题,更要追求最优解,确保设备长期稳定运行。”攻关会议上,团队摒弃旧方案,大胆采用更彻底的“机械疏通+高压水射流”物理清洗方案。 检修窗口期一到,空压机刚停稳、余温尚未散尽,突击队员们便全副武装投入战斗。拆解法兰、连接设备、安装特制旋转喷头……每一个环节都精准操作。高压水枪发出低沉的轰鸣,特制喷头如同精准的“微创手术刀”,在团队成员的娴熟操控下,深入每一根换热管内部,进行360度无死角强力冲洗,随着高压水龙的冲击,乌黑黏稠的垢片被源源不断地从管口排出,设备“血管清淤”工作有序推进。 经过数小时的连续奋战,清洗任务圆满完成。当中冷器被重新装复,空压机再次轰鸣着启动时,所有守候在屏幕前的人都屏住了呼吸,数据显示中冷器进出口温差稳稳地恢复到了设计水平,换热效率得到大幅度提升。 |