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本报讯连日来,唐钢炼钢事业部坚持精益生产理念,聚焦转炉生产提质增效关键环节,扎实开展专项技术攻关与工艺优化,全力破解生产瓶颈,实现效率与效益双提升。3月份,该事业部通过优化作业工艺、调整耐材配置,有效延长转炉出钢口平均使用寿命,显著提升产线运行效能,年创效可超200万元。 转炉出钢口在长期运行中损耗加剧、使用寿命明显缩短,孔径易出现不规则扩径,直接影响出钢时长精准管控,导致出钢节奏难以适配多品种钢冶炼需求。频繁的出钢口更换作业挤占有效生产时间,增加运维成本,成为制约转炉高效稳产、提质增效的突出难题。 面对生产瓶颈,该事业部深挖内潜、主动破局,组建专项技术攻关团队,结合现场工况反复推演论证,制定针对性改善举措。优化滑板更换作业模式,同步调整耐材配置,缩小出钢口靠近滑板处内径尺寸,从结构层面延长使用寿命;严格规范标准化作业流程,固化炮车钻孔、风镐处理边缘、耐火泥涂抹压实等关键工序操作标准;创新利用炉衬耐材余热烘干火泥,保障出钢口与滑板投用工况稳定。通过一系列系统性工艺优化与标准化管控落地,在不新增改造成本、不影响正常生产节奏的前提下,出钢口使用寿命大幅提升,为产线高效稳产、效益持续增长提供坚实有力支撑。 |