长钢公司轧钢厂连轧车间职工坚持小改小革,修旧利废,通过开展合理化建议、向职工征集“金点子”等活动,想方设法降低成本。该车间利用行车上报废的缓冲器安装在精整作业区冷床对齐挡板上,有效缓解了挡板因钢材碰撞而导致的一系列问题。经过实施,综合成材率提高0.1%以上,年产生效益28万元。
提到为对齐挡板增设缓冲器,要从职工们的精细作业和认真观察说起。
对齐挡板是保证成品钢材落入冷床后,通过辊道将钢材一一对齐,为下道工序冷剪剪切提供保障。过去冷床倍尺钢材经过对齐辊道后,向后运行,钢材端部与对齐挡板碰撞后对齐。在生产过程中,由于倍尺钢材温度较高,向后碰撞时因对齐挡板无缓冲,导致倍尺钢材容易弯曲,从而形成搭压、拖料现象,造成非定尺量和精整切损量增加,影响轧钢成材率指标的提升。如果为对齐挡板增设一个缓冲器,既可以降低对挡板的冲击,延长其使用寿命,又可以降低职工的劳动强度,提高工作效率。对此,职工们想到了行车上的缓冲器。连轧车间精整作业区职工们利用检修时间,将一套行车上报废的缓冲器安装在对齐挡板上。经过一个月的实施,弯曲和搭压现象明显减少,冷床倍尺对齐效果得到明显改善,综合成材率提高了0.1%,当月创效2万余元。 |