包钢炼钢厂提升环保管理水平小记

 //www.lgmi.com    发表日期:2015/6/9 13:13:27  兰格钢铁
    创新是企业不断进步的灵魂,管理则可永葆企业灵魂的生命力。为了实现打造绿色钢厂的目标,包钢炼钢厂不断在环保管理上做文章,通过制度创新、技术创新和方法创新,解决了一道道环境治理难题,使现场环境焕然一新。

    制度创新零排放

    转炉区域一直是污染的“重灾区”,为了彻底扭转这一现状,炼钢厂本着“执行到位,落实抓实效”的原则,制定了针对关键冶炼环节详细严格的防冒烟措施。通过使用干燥无杂物的废钢和限制渣料配比优化原辅材料结构,规范操作环节进行双渣冶炼,有效地防止喷溅冒烟的发生。在自动程序上,炼钢厂制作了防泄爆模式,对脱硫及鱼雷罐出铁等主要冒烟点严防死守,有效地控制了粉尘和烟气的排放,实现清洁生产。

    方法创新延寿命

    “今天定修,我们要做的是检查除尘器仓体的滤袋有无损坏,滤袋有没有出现板结现象,除尘器风机轴承运转是否正常,以及卸灰阀、脉冲阀。”炼钢厂原料部除尘组组长潘英俊认真地布置着任务。现在,他们每次都要充分利用定修机会,同时检查、更换破损的除尘器滤袋。

    在炼钢厂原料部,1号至3号麦窑除尘器滤袋使用的是耐高温2700至3000摄氏度的氟美斯滤袋,一条滤袋要400多元,三座麦窑共用3332条滤袋,滤袋使用的周期是2年。以前更换滤袋时只能等到每年的大中修期间,一次更换一个仓40多条滤袋,耗时、耗力又增加成本。为了延长除尘器布袋的使用寿命,原料部创新方法,定期安排检查,发现破损的滤袋立即更换,在不影响生产的同时提高了除尘器的效果。

    技术创新显成效

    炼钢厂制钢三部8号转炉称量斗含铁料仓由扇子门控制,由于开关反应慢,导致每次的加入量不好控制,加入量太大容易引起喷溅冒烟,加入量少则会增加冶炼成本,对炉前工的操作技术是个考验。制钢三部转炉区域工程师杜晶发现这个问题后,决定对称量斗进行技术改造,他在称量斗上增加了一个电振。电振下料分为高速、低速和停止,这样一来职工可以根据生产实际调节含铁料的加入量,因加入含铁料太多引起的喷溅冒烟现象得到了有效地控制,规范并简化了职工的操作行为,在创造经济效益的同时为职工营造出更加清洁的工作环境。(顾文婷腾桂芬)
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