成材率是轧钢行业中最重要的指标之一。在达到国内同行业产品成材率领先水平的基础上,包钢长材厂线材作业区通过向“毫厘”要效益,使产品成材率较去年同期又有进一步提高。1至5月份,线材作业区产品成材率达到98.16%,较去年同期提高0.12个百分点,创效益50多万元。
劳动竞赛激发员工
“周工,我这六剪的切头长度就超了不到2厘米,就要考核掉50元,更何况这2厘米还在标准范围内。”
“今年厂里修改了考核,不仅每根钢的切头、尾要控制在标准范围内,而且针对切头尾开展了劳动竞赛。你们班今天的切头尽管都控制在标准范围内,但由于个别钢的切头长度较本月四班平均水平超过2厘米,因此要扣掉50元。”线材作业区品质部轧钢技术主办周涛对乙班职工王宏伟解释道。
“就成材率单一指标来说,长材厂已经走在了同行业同类型生产线的前列。从成本角度考虑,必须想方设法再进一步提高成材率。因此,钢材的每一厘米都成了必争之地。尽管切头尾比设计工艺已经低了近30%,但以四班月平均长度为考核标准,开展劳动竞赛,倒逼职工千方百计减少切头尾,仅此一项,切头尾长度较去年平均水平减少20%,提高成材率近0.08个百分点。”周涛对专项劳动竞赛颇有感触。
细化管理挖掘潜力
“班长,这弯着腰干活太别扭,能不能把液压剪往高调一调?”
“你先这么干着,我已经通知轧钢调整了。如果现在液压剪往上多调整几厘米,你会舒服点,但每卷钢就要多修剪掉几厘米,一个班下来,就是几百公斤啊。”乙班工长郭养民对职工黄海涛说道。
“现在,为了减少浪费的量,液压剪变成可升降的了,多修一厘米也不行。每天白班时都有专职人员对修剪下的废卷进行检查,刚开始每班每月都得被考核扣掉几百元,现在大家形成了习惯基本不再受到考核扣罚。”郭养民对今年线材作业区新修订的《修剪管理考核办法》执行情况如此解释。
年初,线材作业区新修订《修剪管理考核办法》。这一办法最大的亮点就是细,不仅细化了各个规格、各个钢种的修剪圈数,更重要的是对司空见惯的几厘米的浪费也进行了约束,使成材率得到进一步提高。 |