通钢公司炼铁厂结合高炉生产实际,将首秦公司先进指标作为努力方向,盯住高炉成本降低的关键管控点,全力制定持续有效的降成本措施,力促成本降低。
强化高炉操作,促进指标不断改善。该厂以保高炉稳定运行为基础,根据原燃料条件变化,不断探索与改进高炉各项参数,开展优化操作参数攻关,改善煤气利用,降低燃料成本;积极控制好生铁含硅量,明确单炉生铁含硅量范围;提高风温,在保证送风系统安全的前提下,以3号高炉为主,将风温攻关目标锁定在1250摄氏度以上;开展提高顶压攻关,明确攻关目标;视高炉接受能力,通过逐渐扩大矿批的办法,改善煤气利用,全力提高喷煤比和烟煤比例,力保单炉喷煤比攻关目标及烟煤比例达到50%以上;加强高炉操作,提高煤气回收量,在煤气使用控制上,热风炉严格执行错开换炉,避免管网煤气压力波动过大,造成高炉煤气放散,高炉复风后,尽快引煤气,减少煤气放散量。
强化能源管理,降低能源成本。该厂从多方面着手制定措施,在加强用电管理、节约电耗上狠下功夫。一是加强设备点检和维护,提高生产操作质量,减少各种设备和工艺故障,最大限度减少频繁启停导致的电耗升高现象。同时积极引进新技术,对部分老型号能耗高的设备有计划、有步骤地进行改造,对新增设备严格执行采用能耗低、效率高的节能产品原则。二是在满足设备运行的前提下,减少补水量,降低水耗。日常工作中,动态严查跑、冒、滴、漏、长流水等现象;严格控制水池溢流,对于蓄水池较小的单位,适当将溢流管加高来减少溢流现象;加强泵站仪表设施的计量管理,在计量相对准确的情况下,对泵站的补水量实行单班管理。控制高炉富氧量,降低氧耗。针对公司可供生产使用氧量减少的实际,在炉内操作上进行调整,在保证高炉顺行的前提下,通过增加风量来弥补氧量减少带来的产量损失。目前取得了较好效果,氧气单耗由之前45立方米/吨降至39立方米/吨,吨铁成本降低3.3元。积极推进用氮设备改用压缩空气替代氮气,降低氮气消耗。目前已在1号高炉矿槽除尘、出铁场除尘,3号高炉矿槽除尘实施布袋等设备使用反吹介质开展替代,做到动态监督,每天通过能源在线系统,核对各区域氮气使用量,发现用量增加及时查找原因进行整改,严控氮气消耗。
强化各项费用管控,降低成本。该厂严格控制制造费用,将材料费、备件费分解到各车间、班组及个人,建立完善的库房管理制度,设立出入库台账,设专人管理记录,坚决杜绝浪费现象。同时要求申报计划严格按照实际库存进行申报,生产部分消耗的材料、备件严格控制使用数量,做到能通用的材料、备件互相调剂使用,全力降低库存量。 |