日前,首钢矿业公司运输部完成了30辆自翻车滑动轴承改滚动轴承的技术改造任务,取得了不错的成效。
运输部现有的自翻车均于上世纪六、七十年代投入使用,承担着矿石运输、北粉南运、钢渣倒运等工作任务,为矿业公司生产及股份公司保产提供了有力的设备支撑。自翻车轮轴原采用滑动轴承,存在热轴故障多、运行阻力大、维护成本高等弊端。为降低自翻车的检修、维护成本和故障率,运输部先后组织了五次技术研讨和方案论证。经过与天津车辆段技术人员共同研究、实验,对自翻车转向架进行了技术改造,配装RE2B型新轮对,替换原车E型轴轮对,科学合理使用原车自翻车转向架,降低技术改造成本。历经两个多月时间,成功完成了30辆自翻车滑动轴承改滚动轴承的技术改造任务。
改造后,自翻车热轴故障明显减少,甩车率降低,加速了自翻车周转,提高了自翻车运用率;自翻车维护与检修强度大幅下降,减少了人工成本、材料成本的支出;提高了运行速度和牵引定数。而更换下来的E型轴轮对还可作为未改造自翻车的备件,减少备件购置费。目前,每台自翻车可节约成本4000余元。 |