近日,通钢公司型钢连轧厂积极调动厂内力量,圆满完成了11号天车变形开裂驾驶室的自营修复工作,实现外委维修费降本10万元。
该厂11号天车承担着棒材线成品跨汽车、火车成品材吊运及装车任务。由于棒材线为满负荷生产产线,成品跨天车常年处于超负荷工作状态,11号天车每天往返吊运上百次。在开展暑期安全大检查中,设备管理科点检员发现天车驾驶室与主梁连接处出现裂纹,刮车现象时有发生,严重影响天车安全运行。以往这种高空检修必须外委专业检修队伍,不仅用工时间长,而且外委维修费高达10万元。该厂经过慎重考虑,决定在准备车间成立11号天车技术攻关小组,组织技术骨干开展自主检修,经过几套检修方案的讨论研究,最终采用驾驶室整体提高,加固基础连接的方式消除隐患。为确保高空检修工作顺利完成,一方面由安全科牵头做好安全保障措施确认工作,提前申报高空检修计划表,明确施工单位责任人、安全监督责任人、参加检修人员,以及安全防护措施等项目的确认。另一方面准备车间维检人员不怕苦不怕累,克服空间狭小、作业环境温度高等不利因素,用手拉葫芦对驾驶室整体进行抬高,对裂纹处进行焊接作业。此外,导卫班也积极配合,在地面制作第二道钢结构连接保护,对驾驶室进行二次加固,提高连接强度,保障天车安全运行。
经过天车工、钳工、电工等多专业职工的密切配合,三个工作日时间内圆满完成了11号天车驾驶室自主修复工作,经有关部门检验,达到安全使用标准,为顺利完成年度设备外委维修降本任务提供了保障。 |