水钢公司烧结机节能升级

 //www.lgmi.com    发表日期:2017-6-20 9:04:31  兰格钢铁
    水钢公司6、7号烧结机节能改造自试车成功投运以来,烧结机风箱负压大幅上升,烧结机产能从620吨/小时提升至760吨/小时,6号烧结机单台机发电量最高达到4000千瓦·时以上,达到节能改造预期效果。

    6、7号烧结机在升级改造前由于长时间设备磨损,加之烧结机密封技术落后,产能未得到充分释放,能耗居高不下,直接影响炼铁的生产成本。今年,水钢公司通过EMC的合作方式,利用3号高炉大修和6、7号烟气脱硫设备安装的机会,对6、7号烧结机进行节能升级改造。

    此次升级改造,主要针对6、7号烧结机关键设备及烧结机头尾密封装置和滑道密封方式进行技术改进。同时,引进目前较为成熟的环冷机密封技术,使烧结机现场环境大幅改善。改造后两台烧结机每小时能增加产量140吨,烧结机利用系数达到1.3吨/平方米,烧结固体燃料消耗、电耗工序能耗明显下降。改造后,大烟道锅炉可产蒸汽10至12吨,烟道余热得到有效利用。
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 水钢公司烧结机节能升级
  • 水钢公司扎实开展“安全生产月”活动
  • 水钢公司炼铁厂改善现场环境节约材料费用
  • 水钢公司启动APP销售模式
  • 5月11日水钢对优线品种价格调整政策
  • 水钢:安全管控重细节
  • 水钢轧钢厂团委组织开展废钢回收活动
  • 水钢公司技改项目获国家实用新型专利
  • 水钢维检中心加强变配电室维护管理