“自从创新采用高磷铌铁合金替代常规铌铁合金冶炼后,产品成分、性能指标很稳定,均达到内控标准,每年可为唐钢节约炼钢成本160万余元,我们本次的降本增效攻关很成功啊!”8月14日,在河钢集团唐钢公司热轧事业部转炉主控室内,技术质量室高级主任工程师刘广涛开心地对转炉作业区庞晓坤说道。 该单位迅速落实集团2023年重点工作推进会部署,引导职工牢固树立全产业链创效意识,主动求变求突破,聚焦下半年重点工作任务,锚定“降本增效”任务目标,深挖内部潜力,把“所有成本均可控”“降成本就是创利润”的观念落实到各项工作中,促进降本增效工作实现新突破。 随着高端品种钢的不断上量,作为冶炼重要成分的微合金化铌、钛合金用量持续增多,然而,含铌的铌铁合金市场价格高达20万/吨以上,成为炼钢成本的消耗“大头”。因此,为有效降低炼钢成本,技术质量室联合转炉作业区成立降本攻关团队,围绕降低铌铁合金用量展开靶向攻关。 “铌铁合金每月用量为30多吨,炼钢成本消耗在600万元左右,但为确保产品质量,铌铁合金决不能减量,我们要是可以找到比铌铁合金价格低,并且还能保证产品成分、性能都能达到标准的替代合金,就可以成功降低炼钢成本”。在攻关研讨会上,庞晓坤首先表达了自己的攻关思路。“我觉得这个方法可行。”“我也同意。”庞晓坤的提议得到了攻关团队其他成员的一致赞同。 有了攻关方向,小组成员开始进入寻找替代合金的“海选”工作中,通过查阅大量书籍,并且积极对标国内先进企业,再结合网上查阅相关资料,功夫不负有心人,在团队成员的努力研究下,终于在众多含铌合金中成功锁定比常规铌铁价格低4500元的高磷铌铁合金,该合金最大增磷量在0.0004%左右,完全满足钢种低磷含量和铌铁含量的要求。 方案“出炉”后开始上线试用,试用期间,大家都静候在转炉主控室内,紧盯电脑大屏幕,等待着试用结果。只见高磷铌铁合金随着合金料缓缓加入钢包内,再进入吹氩站的弱搅拌、测温取样,10分钟后,该炉次的大包钢水成分参数成功传输到了二级电脑,所有人的目光都聚集到二级电脑的大包成分表上。“钢水成分中铌含量符合内控目标,磷含量没有增加,与常规铌铁冶炼效果相同,我们成功了。”庞晓坤兴奋地报出了优化合金加入结构后的冶炼效果,骤然间,转炉主控室内响起了热烈的掌声。 本次攻关结束后,攻关团队又创新设计了用低价镍替代电解镍、生白云石替代轻烧白云石等举措,每年预计降低炼钢成本420万余元。 |