“通过我们大家共同的努力,加热炉氧化烧损率攻关有了明显的效果,较攻关之前降低0.04%,年创效400万余元!”1月31日,河钢集团唐钢公司热轧事业部2050产线轧钢作业区作业长臧殿亮和团队成员分享着近期攻关的成果。 氧化烧损率是钢坯在高温下与氧气反应所导致的损失,它的高低直接影响板坯成材率及加热质量。该事业部部牢固树立经营思维,坚持以效益为中心,以技术创新为引擎,瞄准降本增效的核心任务,由党员骨干带队成立攻关团队,助力生产经营效益不断提升。 “要想提高钢坯成材率,氧化烧损率这个影响成本的‘硬骨头’,必须解决!”通过对标行业先进生产线,详细测算影响2050产线成本的各项因素,臧殿亮明确了攻关方向。随即,他联合设备、技术、质量等专业的党员骨干,成立降低氧化烧损率攻关团队。 该团队深入一线,开展跨专业技术研讨交流,经过反复论证,最终锁定炉内残氧浓度、钢坯加热温度、驻炉时间三个主要影响因素。通过建立烟气残氧实时数据画面、设计新型炉门密封结构、水封槽连通管改造等攻关措施,实现对炉内的残氧数据实时监控和历史控制水平的追溯,达到兼顾环保排放的前提下降低空燃比的目的,最终将炉内残氧浓度控制在最佳范围。 为了优化加热温度与时间,该团队升级了燃烧一级自动控制程序,优化燃烧系统自动换向阀工作模式,减少换向过程中阀门的无序调整次数,解决了原系统燃烧不稳定、空煤气偏差大等关键问题,实现燃烧稳态调节。同时,结合生产实际,优化加热时间及温度,在保证产品质量的情况下大大降低生产成本。 “降低加热炉氧化烧损率攻关不仅带来了可观的经济效益,也展示了我们的技术实力,下一步,我们要运用好对标挖潜这项‘法宝’,围绕各项指标找差距,定措施,深度挖掘降低成本的潜力,不断将2050产线的装备优势转化为效益产品优势,全面提升产品竞争力。”臧殿亮说道。 |