本报讯 今年以来,河钢集团唐钢公司为实现效益最大化,多管其下开展技术攻关,实现“一钢多级”生产,提升全流程排产效率,全面提升产品创效水平。5月以来,通过优化成分及退火工艺设计,该公司低碳钢、超低碳钢实现降本30.9万元。 该公司积极引导广大职工眼睛向内,深度挖掘降工艺改善潜力,组织技术人员成立产品降本攻关团队,系统梳理各产品性能控制能力,根据客户加工特点,选择风险较小、性能控制能力富裕、具备改善空间的低碳、超低碳钢作为攻关对象,并制定可行性方案。 攻关团队针对低碳、超低碳钢产品,对比成分相近的各原料牌号,明确成分控制差异,选择成本最低、性能控制最优的成分设计方案,以消除之前原料牌号过多的现象。为了同时达到降本和保障产品性能优良双重目的,攻关团队多次进行产前热模拟实验,根据热模拟结果及前期试验数据,优化了退火工艺,最终实现“一钢多级”生产——使用一种成分原料,生产不同强度级别产品,产品性能均满足要求。“一钢多级”模式应用后,减少非计划品产生数量,提升全流程排产效率,同时降低了产品原料成本,消除了质量过剩问题,助推产线高效率生产再上新台阶。 |