7月13日上午,在河钢集团唐钢公司炼铁事业部球团作业区中控室内,日班作业长顾亚楠正在查看工艺优化后的酸球返料比指标情况。“经过几个月来的攻关,酸球返料比持续降低。二季度,酸球返料比完成23.33%,环比降低4.39%,年可创效108.04万元。”谈及攻关取得的成绩,顾亚楠开心地说。 造球作为球团生产过程中的一项重要工序,生球质量将直接影响球团矿的产量和生产成本。返料比是造球工序的重要技术指标,其好坏直接关系到生球质量、设备载荷量、焙烧透气性和能源消耗等。一季度,在深入行业先进企业对标时,顾亚楠发现酸球返料存在较大进步空间。针对这一情况,顾亚楠迅速联合作业区技术骨干成立攻关团队并将“降低酸球返料比”作为重点改善课题开展技术攻关。 为寻找突破点,攻关团队扎根现场、深入调查,召开攻关研讨会,通过头脑风暴,分析众多可能影响返料比的因素,并借助FMEA等先进管理工具从中筛选出潜在根本原因,经过讨论、辩证,最终将目光锁定在了除尘灰成分波动、造球辊筛间隙不合理、造球缓冲仓悬仓、皂土性能不匹配等问题上。 为快速实现各个击破,攻关团队分为三个专项小组,深入实地开展工作:改造除尘灰输送管道,利用阀门控制实现料仓之间的有效互通,严格完善除尘灰输送的相关要求和仓位管理制度,以确保除尘灰的成分稳定;调整辊筛间隙参数,将落料点优化至中上部,以显著提升筛分效率;在入料口巧妙加装胶皮,使湿料与胶皮接触后不易粘附,同时利用自动化程序精准调整电震的开启模式。 在整个措施实施过程中,攻关团队紧密关注、反复试验,不断优化各项工艺参数,相继解决了多项产线上的技术难题,有力地保障了生产过程稳定可控,生球质量和成球率不断提升,酸球返料比持续降低,为进一步提升球团矿产质量奠定了良好基础。 |