9月18日,在河钢集团唐钢公司炼钢事业部板坯库作业区机清修磨平台,值班作业长王文龙正手持蓝色钴玻璃镜,目不转睛地观察低碳高级模具钢机清修磨过程。此时,耀眼的火焰映射在他专注的脸庞上,那双锐利的眼神紧盯铸坯表面清理情况,双手时不时地在身旁的控制台上调整着修磨角度,寻找最佳修磨控制参数。 今年以来,唐钢牢固树立质量意识和成本理念,充分释放装备、技术优势,在保证产品质量达标的前提下,最大限度降低生产成本,推进产品效益实现最大化,增强核心竞争力。机清修磨一次合格率同比提升12.82%。铸坯“美容”到位后,每月可降低生产成本2.5万余元。 为提升高端产品性能质量,并为后续轧制工序筑牢质量基础,连铸液位波动较大的铸坯下线后,需进行机清修磨,去除铸坯表面凹痕、结瘤等。在发生机清漏清或修磨不到位的情况时,还需进行人工修磨,不仅增加生产成本,还影响排产进度,因此,提升机清修磨一次合格率成为降成本、保生产的重点任务。 为此,王文龙组织作业区技术骨干人员成立攻关小组,围绕提升机清修磨一次合格率开展专项攻关。攻关小组扎根产线,反复测量导向偏心轮与垫铁间隙,优化调整间隙偏差,确保机清烧嘴框架闭合水平达到标准。密切跟踪、摸索烧嘴和过滤网使用状态,制定最佳烧嘴使用周期,保证铸坯修磨效果。同时,优化调整烧嘴倾角,从而减少机清修磨漏清和不到位几率,显著提升修磨一次合格率。 “再微调一下这个角度。”在试验过程中,王文龙和攻关团队一遍遍调试、改进,只为将控制指标调整到“极致”。当攻关后的板坯从修磨平台上缓缓滑出,所有人都悬着一颗心,屏住呼吸,眼神紧紧锁定在铸坯上,待质检员检查完修磨坯表面质量后,微笑着和大家点头时,每个人都痛快地舒了口气,脸上洋溢起开心的笑容。 |