“排放管安装后,钢带清洁度完全达标,每年可实现降本50多万元!”8月7日,河钢集团唐钢公司高强汽车板有限公司4#镀锌产线入口操作室里,主控杜德伟难掩激动地对连镀点检作业区点检员路印治说道。 三季度以来,该公司号召全体职工积极投身产线创新实践,为全力冲刺全年目标注入强劲动力,4# 镀锌产线面临的带钢表面锌粉残留问题,便是其中需要攻克的“卡脖子”难题。 原来,4# 镀锌产线光整机挤干辊清洗带钢使用的是循环水,清洗过程中,锌粉会沉淀到挤干辊箱底部,随后经回水管、滤纸进入储水箱,重新用于清洗。但由于锌粉过多,滤纸无法彻底过滤,导致带锌粉的循环水反复冲洗时,带钢表面始终附着锌粉,很大程度上影响带钢表面质量,冲洗效果难以达标。 面对这一困境,路印治挺身而出,主动挑起攻坚重担。他一方面查阅大量资料,对标行业一流产线的先进经验,一方面召集作业区骨干成立攻关团队,多次召开研讨会共同分析问题、寻找对策。“让沉淀的锌粉提前‘退场’!”经过深入研讨,他提出在水箱一侧加装排放管的解决方案,为团队指明了方向。? 方案确定后,路印治带领团队迅速行动,准备好耐腐管道、阀门等材料。在产线停机检修的关键时段,他们争分夺秒地在挤干辊水箱旁忙碌起来。“管道角度一定要精准,确保锌粉顺利排出!”路印治紧盯着安装进度,反复叮嘱。经过数小时奋战,排放管安装完毕。 起车生产时,路印治紧盯着循环水流动,观察排放管排出的锌粉量。随着时间的推移,一个令人欣喜的变化出现了:钢带表面的锌粉残留量明显减少。专业检测数据也印证了这一成果——循环水含锌量大幅降低,钢带清洁度完全达标,不仅提升了产品质量,更为企业带来了显著的经济效益。 |