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“软硬”兼施破瓶颈 电机改造降能耗

 https://www.lgmi.com    发表日期:2026/5/29 11:10:10  兰格钢铁
    

5月19日,河钢集团唐钢公司炼钢事业部2#铸余渣区域,能环公辅作业区作业长刘琛指着新改造的电机电流表,难掩激动地对设备室区工苏拉玉说道:“铸余渣电机运行电流已从120.6A降到了85.6A!”苏拉玉望着稳定跳动的数据,脸上露出欣慰笑容。通过硬件升级、软件优化“软硬”兼施的全方位改造,南北铸余渣电机电流分别降幅14%、29%,每年可为产线节约电费280余万元。

长期以来,南北铸余渣区域两套除尘系统配套工频大电机服役年限已久,设备长期高频率、高电流运转,电能消耗居高不下。加之该型号设备已逐步淘汰,无配套备件,不仅能耗成本高,也给连铸工序连续稳定生产埋下隐患。

为深挖节能降耗潜力,保障产线高效顺行,苏拉玉秉持“把工作当作家事办、把业务当作家事管”的工作理念,主动牵头联合能环公辅作业区成立专项攻关小组,全面启动电机变频升级改造工作。

“本次改造难度不小,新旧设备尺寸参数匹配、风机轴端精准对接、现场工况适配等都是棘手难题。”在攻关研讨会上,苏拉玉一针见血点明改造难点。为此,他带领团队主动放弃休息时间,多次深入现场勘测,反复核对电机尺寸、风机参数与轴端结构,一遍遍测算比对、推演优化方案,确保各项数据精准无误。为不影响正常生产节奏,攻关组抢抓连铸机有限的检修窗口期,倒排工期、细化节点,统筹推进设备安装、现场施工、系统调试全流程,团队成员日夜坚守现场,保障改造施工高效有序推进。

在硬件改造上,攻关组大胆优化结构设计,将原有轴瓦式结构改为轴承式结构,同步取消配套稀油站,从源头降低设备故障概率,减轻日常运维压力。硬件改造完成后,苏拉玉又牵头开展软件优化,结合现场生产工况,反复调试变频控制程序,优化运行逻辑,让设备运行模式更贴合生产实际。与此同时,攻关组还同步优化南北电机运行频率,设备运行稳定性显著提升,真正实现降本、提效、稳产多重成效。

许天琦

字数:743

电话:13785506374

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com

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