|
本报讯今年以来,河钢集团唐钢公司美锦煤化工公司持续深化设备精细化管理,聚焦皮带输送系统清洁难题开展靶向攻关,通过皮带清扫器改型优化,实现设备故障率下降、维护成本降低与现场环境治理提升的多重成效,为安全高效生产筑牢基础。截至目前,改造后皮带输送系统物料残留率下降超90%,年可节约皮带附件费用26万元。 传统清扫器无法彻底清除皮带表面黏附的煤料,存在清扫效果差、易磨损、更换频繁等情况,不仅造成原料浪费,还需岗位人员高频次人工清理,且因清扫不彻底易引发皮带跑偏、滚筒积煤等设备故障,影响系统稳定运行。 为破解这一难题,该公司组建由技术骨干与岗位能手组成的专项攻关团队,通过多轮现场勘查,结合煤料湿度、皮带转速、输送量等核心参数,最终确定采用新型聚氨酯合金清扫器的改造方案。此次改型优化,不仅更换了高耐磨、高贴合度的聚氨酯合金刮片,还对清扫器安装角度、张紧装置进行了适配性调整,实现刮片与皮带的柔性贴合,大幅提升清扫效率,从源头杜绝物料洒落、滚筒积煤等隐患,设备故障停机率显著下降,现场作业环境得到明显改善,真正实现了降本、增效、保稳产多重目标。 (侯文东) 字数:463 电话:2706031 |