通过加强能源管理及技术攻关等举措,本钢集团前5个月节能降耗工作“多点开花”,成效显著。1~5月份,吨钢综合能耗628公斤,同比降低12公斤。其中,板材公司同比降低1公斤;北营公司同比降低29公斤,创历史最好水平。
近年来,本钢集团在高炉工序持续开展降低燃料比、焦比攻关活动,两厂区高炉工序在外部保证焦炭、球团、烧结等原燃料质量,实现能源介质保供。内部优化操作制度,减少中心焦量,提高煤气利用率,实现高炉稳定、顺行、低耗,降低燃料消耗。1~5月份,板材公司燃料比514公斤,同比降低9公斤;北营公司燃料比525公斤,同比降低12公斤。通过降低燃料消耗,两厂区炼铁工序能源成本同比降低2.7亿元,成效突出。
板材炼钢工序开展了全工序负能攻关,在炼钢内部加强转炉煤气回收操作,采取降罩吹炼等措施。外部燃气加强煤气输配环节,发电保证燃气炉稳定满负荷运行,转炉煤气回收118m3/t,达到行业先进水平;加强生产组织和余热蒸汽回收工作,实现了冬季RH生产全部采用自产蒸汽,有效降低了工序能耗。此外,还采取有效措施降低煤气、氧氮、电、水等能源消耗。炼钢全工序能耗达到-5.3公斤,继续保持全工序负能的稳定态势。1~5月份,板材炼钢工序实现能源成本同比降低1940万元。
能源管理工作在科学组织生产、检修,加强煤气平衡,降低高炉煤气放散率方面起到重要作用。能源部执行月度煤气例会制度,积极协调制造部、设备部,科学安排生产和检修,杜绝由于集中检修造成的煤气放散损失。板材能源总厂燃气分厂加强统筹煤气平衡工作,板材发电厂充分发挥煤气缓冲用户的作用,减少燃气炉非计划停运行时间,稳定满负荷运行,消耗公司过剩煤气。板材公司高炉煤气放散率0.9,北营公司0.2,均比计划大幅度降低,减少了二次能源损失。
为确保已投运的二次能源设施高效稳定运行,能源部进一步加快推进重点节能项目的实施。提高TRT、CDQ、烧结余热发电等二次能源利用设施运行效率,增加余热余能发电量,减少外购电量。同时,加快推进板材厂区节能水泵更换、余热外供、北营烧结余热发电、焦化示范和热轧加热炉余热及汽改水项目的实施进度。
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