首钢矿业公司开展“三个彻底改变”大讨论活动以来,机械厂围绕降本增效工作,打破常规,深挖潜力。
机械厂精铸项目部冶炼蓖条项目按照常规生产模式,每晚冶炼蓖条7炉,每炉100件,合计700件。今年以来,该厂把万元产值电费作为各单位的重要经济指标。要使电费降下去,就需要相同班次的冶炼数量提高,而浇道距离直接决定了浇注数量。为此,该项目部决定将浇道距离由原来3厘米减少到2厘米,经过试生产,每个浇道可增加冶炼产品2件,每箱增加15件,在保证产品质量的同时,7炉可冶炼805件,相当于每晚增加了一炉的冶炼量,能耗指标降低14.35%。
3月份,机械厂金结分厂制作捆带钢项目热处理机架整体组对,该机架为框式结构,其直线度和平行度要求控制在27毫米以内,制作难度较大。为防止其吊运过程中发生形变,需要对该机架加拉筋保证工艺标准。一线职工赵悦洪选用废钢堆里找来的废料作为拉筋材料,不但保证了质量,还减少了材料耗费,为企业节省成本支出3000多元。 |