让职工创新工作室在基层唱主角,是矿业公司应对严峻形势推动攻坚克难的重要举措之一。为此,围绕实施备件国产化降本增效,矿业机械厂按照“跨单位、跨项目”的创建原则,于2016年4月份组建了专门的备件国产化创新工作室,与杏山铁矿等单位密切协作,针对新产品开发和提高备件自制能力开展课题攻关。一年多来,在为主业降低昂贵的进口备件费用的同时,工作室也实现创收100多万元。
制定挑战目标发挥团队合力
创新就需要挑战自我,以目标为引领。备件国产化创新工作室成立后,首先就是坚持问题导向,明确了以开发公司确定的重点国产化备件为目标,以杏山地采主体进口设备中易耗备件为突破口,通过扩大备件产品品种,提高备件自制能力,最大限度地以自制备件替代进口产品。基于此,他们紧密结合实际需要,多次与专业部门和杏山铁矿研讨,2016年确定了两大方面的多项攻关课题。一方面,针对未进行国产化的备件进行首次试验,如芬兰诺曼尔特混凝土罐车的水泥罐研发,美国卡特R1300G铲运机铲斗的研发;另一方面,针对已经国产化的备件,进一步从设计和工艺上进行优化,提高其安装的互换性和使用寿命等,如山特维克1400E铲运机铲斗、破碎机复合鄂板,以及新型铲刃的研制。
集中骨干力量,突出集体智慧。备件的设计、制造需要多单位通力合作,上下道工序共同攻关。为此,创新工作室的成立打破原来不同专业和分厂各自为战的格局,明确由机械厂技术专业牵头,成员既包括专业设计、技术人员,也包括分厂一线骨干职工。其中,各类技术带头人7名,中级以上职称(高级工)21人,大专以上学历22人。为充分启发创新思维,按照项目分工,创新工作室确定了3个具体的学习研究场所,针对项目攻关中存在的突出问题每月开展1—2次学习交流或技术工艺会审,提出整改措施。针对杏山铁矿鄂板研制初期寿命偏低的问题,团队成员专题研讨4次,围绕工艺、操作、材质等方面提出意见建议17项,为最终确定科学合理的方案及组织实施提供了保证。同时,还通过对用户使用情况进行跟踪,团队成员共同研究做好图纸完善、新材质应用等工作,固化推广取得的成果。
立足自主攻关提高质量效率
创新必然会面对困难和艰辛,要有一种攻坚克难的执着精神。要实现国外设备备件国产化,最大的难题是参数、图纸的设计转化。新开发的产品没有图纸资料,只能进行测绘和再设计,而且测绘的是使用多年的旧件,存在测绘不准确和数据圆整失误的问题。另外,进口备件设计精度高,制作难度大,通用设备不能有效地保证装配公差,选材与原备件材质的差异也会影响使用寿命或安装精度。面对系列难题,团队成员始终坚信“办法总比困难多”,充分发挥自身设计技术积累,边干边学,群策群力,为顺利生产创造条件。
在缺少相关资料和经验的基础上,通过多方验证,提高测绘和设计精度,同时应用新工艺、新材料,保证产品质量。杏山铁矿有芬兰诺曼尔特混凝土罐车3台,罐体已使用多年,需要更换。
创新工作室充分利用停机检修及设备保养时间,组织对杏山在用罐体进行反复测绘,通过采用样板比对,并辅以理论计算验证、校核等办法,确定了压头结构尺寸、螺旋叶片螺旋角等参数,完成罐体图纸设计,为开发制作奠定了基础。R1300G铲运机由美国卡特公司生产,铲斗为易耗备件。他们在根据现场使用情况测绘的同时,多次进入井下工作现场,观察铲斗工作状态,采用不同方法进行反复验证,并查阅相关铲运机的资料,完成了定型生产图纸的设计。在杏山山特维克破碎机鄂板制作中,创造性地采用复合铸造新工艺一次制作成功。铲运机铲斗斗体为结构件,首次制作时采取将钢板加厚的方式提高耐磨性,但铲斗整体重量增加影响工作性能,经过反复试验,2016年采用NM450系列钢板取代16Mn钢板进行制作,提高了铲斗的使用寿命。
针对进口备件多为异形件,涉及铸造、加工、焊接多个工序,多需为专用设备进行生产的实际,创新工作室积极开展工艺评审和“头脑风暴”,克服本单位生产设备能力限制等诸多不利因素,主动优化生产工艺、自制工装解难题。如铲运机铲斗与铲运机安装部位的六个轴孔,无法整体加工,开始焊接无法达到使用要求。他们现场研究提出可行性方案,先将铲运斗安装轴套的中心部位,焊接成部件,转到加工分厂加工安装轴套的孔,保证轴套孔与轴套的安装尺寸精度,再转回金结分厂采用工装定位组装加工好螺孔的轴套,焊接后消除应力再组装斗体,这样,通过利用现有设施和优化工艺,提高了设备制造的质量和效率。混凝土罐车罐体属于芬兰制作的部件,封头部分属于欧标范围,与我国生产的国标封头有较大差别,他们分析实际装配配合情况,制作了国标封头样板,按样板做出筒体切割尺寸,保证了水泥罐体的顺利安装。
主动做好服务赢得用户认可
在实施备件国产化攻关的过程中,创新工作室除全力组织完成既定课题外,还主动在工作中发现问题、提出问题、解决问题,急用户之所急、想用户之所想。铲刃是铲运机更换频繁的易损件,以前一个多月更换一次,需要2名焊工最少24小时才完成,还要多人配合作业,影响杏山铁矿的作业效率。创新工作室主动进行研究,通过借鉴地上装载机铲斗安装方式,提出铲刃由整体焊接改为分体高强螺栓连接的安装形式,同时把铲刃改为高锰钢铸造,提高铲刃的使用寿命。合理化建议得到杏山专业人员的认可和支持。组织实施后,新型铲刃只需一名修理人员2小时即能完成,实现安装简便、易于维护的目的。铸造铲刃寿命是进口铲刃使用寿命的2—3倍,价格不到进口铲刃的一半。
2016年,机械厂备件国产化创新工作室通过整合设计、铸造、加工、焊接多方位技术能力,确定的攻关课题全部按计划完成,共制作1400E铲斗2件、R1300G铲斗2件、水泥罐车1件、修复两种铲斗共8件,成功替代了进口备件。新结构铲刃在两种铲斗上全面推广。山特维克破碎机鄂板通过攻关,破矿量由原来70万吨提高到102万吨。2017年以来,完成水厂345卡特挖掘机铲斗、大石河330卡特铲斗以及水厂阿特拉斯边坡钻钻杆设计和工艺评审,5月份将完成首件制作后装机试验。机械创新工作室产品的使用效果得到业主认可,在实现增收的同时,降低主业备件采购成本,实现互利双赢。 |