为应对生产经营下行压力,通钢矿业公司板石选矿厂把修旧利废、降本增效作为重点工作持续推进,积极鼓励职工立足岗位,变废为宝,最大程度地降低成本。
板石选矿厂碎矿车间链式输送机在运行过程中,由于自重较大,常常发生跑偏现象,造成链条磨损严重,增加备件费用。经过长期的观察摸索,该车间对原链条式输送机头轮尾轮齿轮式传动装置进行了改造,将其改为滚筒式传动。而更换下来的大型号废旧皮带,他们则根据磨损程度,切割成小号皮带,安装到滚筒上,使原来的链条式输送机改造成为皮带式输送机。此外,针对破碎机机腔风压密封效果差,润滑油污染严重,回油温度高,更换密封圈及润滑油频繁,成本居高不下的现象,破碎车间运转及维修人员根据具体的生产情况,经现场测绘,设计加工了管路变径接头,改善了破碎机送风力度,提高了风压密封效果,延长了密封圈使用周期,使润滑油的污染及回油温度明显降低。
供水车间渣浆泵过流件使用寿命在30天左右,每次更换下来的过流件只能按废品处理。经过长时间的研究摸索,该车间维修工使用气焊充添法进行补焊,再用现有的耐磨损材料进行修补,修补后的过流件至少可以延长一个使用周期。
今年年初至今,板石选矿厂通过一系列降本增效措施的实施,累计实现降成本20余万元。 |